天山网讯(通讯员蓝守红报导)经过合理改造风道口,操控风阀风能循环,五师新赛精纺公司成功破解公司制造难题。4月22日,在该公司制造车间,技改小组负责人任文辉说:“经过技能攻坚,成功为企业节本增效4万余元。”

  因为在细纱车间空调的吸风量小于工艺排风量,导致整个车间工艺排风不能悉数排出,一到夏日,因车间温度过高,设备变频器过热呈现频频报警,细纱机不能正常运转,并且车间职工往往都是汗流浃背的在机台前繁忙,出产功率也不高。为处理这一状况,新赛精纺公司技改小组成员们打开了处理排风合格的技改证明作业。小组成员们依据现存问题,制订了多种技改计划,并加以评论和反复研究投入施行。在施行中,我们经过数据测算、风量实验。从头加装工艺排风管道,使细纱车间的工艺排风合理排出,在风道口上装置单向可调理风阀,将回风分不同时节再回用,坚持风量、风速的稳定性。然后改进了出产的根本工艺,降低了车间温度,降低了能耗,进一步节省了运转费用。

  据悉,该公司组成以技师、设备能手为主干的技能攻坚小组,着力处理车间存在的技能难题,不断的进步产品质量和市场竞争力。2012年以来,处理技能难题20余项,技改项目也获得新打破,出产的根本工艺不断的进步,大幅度进步了劳动出产率。 (编校/艾吉尔古丽)

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